将发动机解体检查,发现有一道主轴瓦拉伤,其余的大小瓦间隙都不大,机油泵齿轮和齿轮轴及套也都没问题。修理人员将拉伤的那道主轴瓦更换后,又将发动机装复,试机时机油压力没有改变。我们注意到该发动机没有调压装置,只在机油泵泵体旁有一个液压阀(件号4N8385)。会不会是该阀有问题?于是再次打开油底壳并卸下机油泵仔细检查,发现液压阀的阀芯与阀座被轴瓦上脱落的合金渣片垫起,使其不能密封。将合金渣片清除后,阀芯在弹簧力的作用下也阀座的密封经试验证实,性能良好。将机油泵装到发动机上后试机,机油压力正常。
武汉挖掘机培训学校整理
通过此案例说明。对于这种机型,在排除发动机机油压力低或大修时,千万别忽视检查机油泵液压阀的密封状况,否则容易走弯路。
挖掘机制动阀引起的工作无力故障分析
一台GJW111型挖掘机在工作过程中出现了整机动作缓慢、工作无力的故障现象。故障原因是:液压泵磨损、伺服调节机构卡滞、向系统提供的液压油流量不足、主安全阀故障、发动机输出功率不足、先导系统压力不足等。
在故障检查过程中,无论空载还是作业,发动机转速正常、无冒黑烟现象;主系统的压力和流量在标定范围之内。分析故障重点在主安全阀和液压泵。
本着先易后难的原则,先调主安全阀,无明显改善;其次分解、清洗主安全阀,发现主安全阀零件无明显磨损、弹簧无折断,重新装配调整后故障依旧;最后更换了一个新的主安全阀,但也无任何改善,系统压力依然在18-24Mpa之间(标定压力为30Mpa);检查液压油及滤芯均属正常,并认为液
压泵故障的可能性较小。修理人员在检查试机过程中,无意将停机制动手柄放在制动位置,该故障现象彻底消失。 根据停机制动阀的原理分析,故障主要是停机制动阀调整不到位。制动解除时,停机制动阀阀杆不到位使先导油一部分流进停机制动缸,一部分经停机制动阀流回油箱,而造成先导系统压力不足。这又使在操作过程中分配阀阀杆不到位,对主系统流量起节流或泄漏作用,因此出现整机工作无力、动力缓慢的故障现象。拆卸停机制动阀,发现其推杆调整螺栓松动,推杆长度缩短,调整后故障现象彻底消失。